炉膛内,一束高温等离子弧光划破沉寂,稳稳点燃煤粉,屏幕上各项参数平稳跳动,许昌龙岗发电公司3号机组锅炉等离子燃烧器改造项目一次投运成功并顺利通过验收,标志着该机组点火技术彻底告别“燃油依赖”,以技术创新争做适应新型电力系统领跑者。
从“烧油点火”到“以电代油”的跨越
“以前点火先烧油,火焰忽大忽小,心里总不踏实。”运行人员一句日常感慨,道出传统微油点火的痛点。长期以来,火电机组启动高度依赖燃油点火,需高温与大量助燃风配合,炉内“抢氧”、火焰波动、低负荷稳燃差、故障频发等问题突出,喷头清理频繁、运维成本高、安全风险大,成为制约机组高效运行的顽疾。
等离子无油点火技术从根源破解难题。系统以电弧激发200千瓦以上高温等离子体“火核”,无需助燃风即可直接点燃煤粉,彻底消除“抢氧”隐患。近40小时连续点火试验验证,系统拉弧稳定、无明显波动,可靠性达标。改造同步取消微油点火油枪,摆脱对燃油与设备的双重依赖,点火效率与运行稳定性显著提升。
毫米级精度护航一次投运成功
“差几毫米都不行,激光找正必须一遍到位。”等离子点火系统对安装精度要求极高,炉膛切圆定位偏差必须控制在毫米级,稍有偏移就会导致燃烧不稳、拉弧失败。项目团队采用三维红外激光精准找正,对每只喷口、每段弯头逐一标记、反复校核,坚守“零误差”底线。
此次改造与3B检修同步推进,作业空间狭小、交叉工序多、工期紧张。项目组提前3个月对接厂家,反复优化方案、细化技术标准、预判施工风险。施工阶段实行24小时轮班作业,锅炉专业紧盯燃烧器拆装与管道施工,严控工序质量;电气专业精细完成变压器安装与接线,确保规范可靠;热工专业与发电部全程值守,同步开展送电调试、数据反馈与方案优化。
国产化系统赋能自动精准管控
“现在不用凭经验反复调,参数自动跟着工况走,省心多了。”改造收到了盘前运行人员的一致好评。
此次改造配套国产化智能管控平台,集成载体风、壁温监测、冷却水、图像火检、风速测量五大重要功能,可实时监控炉内燃烧状态,自动调节关键参数,规避人工调节误差与母管压力波动影响。
运行人员不再依赖经验反复操作,工作强度大幅下降,点火全过程更精准、更高效,为机组安全稳定运行提供智能化支撑。
“不算不知道,一年省下的油费,真金白银看得见。”按单台机组年启停9次、单次耗油12吨测算,改造后每年可节约燃油108吨,年直接经济效益超92万元。同时,无油点火从源头削减燃油燃烧排放,降低碳排放,实现经济效益与环保效益同步提升。
作为河南发电公司系统内首台投运的等离子无油点火机组, 3号机组改造验证了国产化装备的稳定性与实用性,为同类型机组改造提供丰富经验。