4月20日,渭南热电公司1号机组发电机转子顺利抽出,标志着该公司投产以来首次A级检修取得关键性突破。
在多方协同配合下,重达52吨的发电机转子精准“出舱”,圆满完成这场堪称“心脏手术”的抽转子作业。此次检修不仅是该公司投产以来检修队伍自主承担的首次A级检修,也是集团公司全面推行标准化检修体系后,该公司首次A修实践,为后续同类检修积累了宝贵经验,更在实战中锤炼了队伍能力。
汽轮发电机是火电机组的核心设备,其转子间隙仅以毫米计量,抽转子作业风险高、难度大,对吊装平衡与团队协作要求近乎苛刻。该公司科学研判风险,细化作业流程,从挂倒链、装保护胶皮到铺设滑板滑靴,各专业人员严格按照标准化方案有序推进。起吊过程中,起重人员操控行车平稳牵引,检修人员紧盯间隙变化、精准报出位移数据,反复微调以保持转子中心位。随着总指挥号令落下,作业人员以“慢之又慢、细之又细”的工匠精神,确保了转子在定子膛内全程无磕碰、无剐蹭,最终平稳滑向专用支架。