
正值韩城第二发电公司1号机组A修关键联调阶段,现场检修工作繁忙有序,各项系统试验稳步推进。就在高压旁路调节门即将进入整套传动试验时,旁路阀门指令下发无响应、行程反馈波动异常、调节回路无法闭环,阀门无法正常动作,直接影响机组A修后的水压试验节点。
热控就地负责人文学军第一时间赶赴现场排查处置,经过逐回路校验信号、核查伺服模块、比对逻辑点位、测试阀门动作特性,故障根源快速锁定:高压旁路调节门伺服控制模块故障损坏,信号传输失真,阀门无法接收正确调节指令。
按照常规检修流程,需更换全新原厂伺服整套装置。该公司专用设备库房暂无备品,外部采购周期较长,大修工期紧、任务重,根本无法长时间等待,旁路系统联调工作被迫停滞。可是,大修就是硬仗,工期不容延误。班组负责人迅速研判现场工况,果断采用修旧利废、技改适配等检修方案,紧急协调调取库房废旧同型号高压旁路调节门,拆解复用其中优质控制组件,自主优化接线回路、匹配控制逻辑,最大限度压缩检修时间,全力保障大修节点。
拆除的备件快速送达现场后,新难题随之出现:拆来的调节门内部信号引脚定义、端子接线排布、回路逻辑组态与现场在用高压旁路调节门不匹配,线路规格、点位定义存在差异,无法直接安装对接,联调工作再次陷入困境。
“逐点对照图纸,逐条梳理回路,细微差别也要一一理清。”DCS负责人徐飞沉着安排。热控技术骨干两两配合,将新旧高压旁路调节门并排比对,仔细核对阀门机构接线走向、端子针脚定义、信号回路参数,对照电气图纸逐项标注差异、梳理逻辑关系,翔实记录每一处点位区别。
经过反复推敲核验,最优改造方案顺利确定:保留原阀门机械本体与安装结构,移植废旧设备完好伺服控制模块,重新规范压接接线端子、调整回路信号定义、优化就地控制逻辑,实现新旧设备精准适配。
方案敲定即刻开工。拆接线、校端子、理回路、核对线序、紧固接线端子,每一步操作严谨细致,每一路信号反复核验确认,杜绝虚接、错接、漏接,以热控专业精益求精的严谨态度,严把每一处调试细节。接线改造完工后,进入调试关键环节——高压旁路调节门逻辑传动、系统联调试验等。工作人员逐项下发调节指令,全程跟踪阀门动作行程,紧盯DCS画面反馈数值,精细校验阀门调节精度、响应速率、闭环稳定性,反复修正微小参数偏差,不遗漏任何一处隐患。
“试验完毕,指令正常、反馈精准、回路稳定。”
随着调试指令下达,高压旁路调节门平稳启停、精准调节,开度跟随指令同步变化,各项参数全部落入合格区间,异常报警彻底清零,阀门整套联调圆满成功。
难题迎刃而解,卡点顺利打通。被按下暂停的1号机组A修联调工作全面恢复,现场所有人紧绷的神情终于舒展,露出了攻坚克难后的释然笑容。