
深夜,张家口发电公司电气车间变电班值班室里,宁静被一阵急促的电话声打破:“2号炉脱硝段脱硝热解炉电加热35号开关运行位无法合闸,请检修人员立即检查。”
值班人员抓起工具包,冲向现场。经过一番细致排查,故障源头很快锁定——开关机构损坏。生产不能停,电必须送。班组当机立断:启动备用开关,先保供电。操作迅速完成,设备恢复运转。
故障开关被撤下,送回库房。但它带来的疑问,却牢牢钉在了班长赵诗宇的心里。这是一台RMW-1600型集成式低压断路器,素以稳定可靠著称,多年来几乎“零缺陷”。它的这次“罢工”,像一个微妙的信号,提醒着大家:再可靠的设备,也敌不过时间的磨损和千万次分合闸的累积。
“必须把它的‘病根’挖出来。”赵诗宇知道,简单的更换只是治标,真正读懂设备,才能应对未来更多同类挑战。然而,故障开关受损严重,难以复原研究。他果断转向,搬来一台全新的同型号备件开关。
接下来的3天,库房成了他的“解剖室”和“实验室”。螺丝刀、电路图、笔记本铺满工作台。他从外到内,一点点拆解这台崭新的开关,目光如炬,指尖轻巧。每一个元件的布局、每一条电路的走向、每一组齿轮的咬合、每一次分合闸的机械逻辑……都被他细细观察、记录、推演。图纸与实物反复对照,传动部件的受力轨迹在他脑海中清晰成像,潜在的老化磨损规律渐渐浮现轮廓。
他不仅彻底摸清了RMW-1600型断路器的“五脏六腑”与运行机理,更精准定位了35号开关故障的关键症结——一处关键传动构件的疲劳断裂。接下来,便是“手术”环节:更换匹配备件,精心组装,然后进行严格的故障模拟试验。合闸、分闸、再合闸……修复后的开关动作干脆利落,各项指标稳稳达标。
故障解决了,但赵诗宇的脚步没有停。他将这次实战攻坚变成了一堂全员培训课。在班组里,他摊开图纸,摆出部件,结合亲手拆解的经历,将断路器复杂的内部世界讲得透彻生动。构件磨损的征兆、传动卡滞的可能、排查的逻辑、更换的要点、验证的方法……这些凝结着实战经验的“干货”,毫无保留地分享给每一位班组成员。