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牢固树立和落实科学发展观专题报道
保定热电厂治理循环流化床锅炉机组结硕果
  来源:大唐保定热电厂   作者:曲洪国   字体:    
    保定热电厂在2002年11月、2003年4月分别投产的8、9号机是采用的当时国内最大的两台DG450/9.81-1型450t/h的循环流化床锅炉的机组,这种循环流化床锅炉(英文简称缩写为CFB)是一种新型燃烧技术。

    CFB燃烧技术是20世纪70年代发展起来的新一代高效率、低污染的清洁燃烧技术,其主要特点在于燃料及脱硫剂经多次循环,反复地进行低温燃烧和脱硫反应,炉内湍流运动强烈,不但能达到低NOX排放、90%的脱硫效率和与煤粉炉相近的燃烧效率,而且具有燃料适应性广、负荷调节性能好、灰渣易于综合利用等优点,因此在国际及国内得到广泛应用和迅猛发展。但在发展循环流化床燃烧技术的同时,循环流化床锅炉固有的弊病也逐渐暴露出来,需要从设计、安装、运行等方面进行不断的探索,积累经验、接受教训,使该项技术进一步完善、提高。

    该厂8、9号机自投产运行后,由于在设计、安装、施工、调试、运行中存在着很多先天不足,机组运行一直不太稳定,2003年就发生非计停23次,经过该厂对这两台机组进行全面的设备诊治后,2004年发生非计停仅为1次,使机组设备治理成效显著,同时积累了大量宝贵的设备运行和技术改造经验。

    开展技术攻关,集中力量破难题。为了彻底解决机组运行中存在的诸多技术问题,该厂组织相关专业技术人员成立专题课题攻关小组,并制定了相关的奖励办法,从而极大地调动了技术人员的积极性,解决了很多机组运行不稳定的技术难题。如针对排渣系统中的排渣管弯头磨损,经改进其寿命延长若干倍;点火风道加装自行设计的排渣装置,解决了由于漏渣堵死点火风道,导致机组无法运行的问题。在8、9号机将原28、20、10米标高处省煤器、预热器用声波吹灰器拆除,改造为蒸汽吹灰器,改造后,有效提高了吹灰效果,尾部烟温降较改造前下降了15℃,同时,还能兼做尾部烟道蒸汽消防;在8、9号机的主汽、凝结水系统加装联络管,这样可以在锅炉出现故障时,利用低谷调峰的机会,采用停炉不停机方式,处理锅炉缺陷,降低非计划停运;在8、9号炉甲前、甲后、乙前冷渣器进渣管、返风管各加三个隔断门,在运行中当冷渣器堵塞时与炉膛有效隔离,实现了在运行中掏渣清理冷渣器,避免了因为冷渣器堵塞停机炉的问题。为提高流化效果,方便运行调整操作,该厂还在8、9号机增加了一台冷渣器专用流化风机,并对流化风系统进行了相应改造,将炉膛流化用风与冷渣器流化用风分隔成两个独立的系统,使机组流化效果更为显著。

    截至目前,该厂已经解决了8、9号机组的72项较大难题,厂里向有关人员兑现了41万元的奖励。

    全面诊治设备,提高设备健康水平。该厂推行的网络化“生产管理信息系统”,将所有检修缺陷及处理过程全部在局域网上登录在案跟踪监测,对检修缺陷处理做到实时互动的查询考核,保证检修工期、质量、项目无遗漏。该厂还强化了检修缺陷首诊制、缺陷闭环管理制,运行人员及时发现缺陷,及时通知检修人员;检修人员第一时间消缺,形成了检修消缺全过程的闭环管理,有效保障了及时消除设备的事故隐患,提高了设备的健康水平,使机组经过全面“体检诊治”后,保持了良好的设备健康状态。截止到2004年12月31日,该厂8、9号机经过3台次大小修后,设备完好率达100%,主设备的一类消缺率达100%。今年在该厂8号机组大修期间,针对长期困扰机组稳定运行的冷渣器频繁堵塞、流化不好结渣、水冷壁磨损、伸缩节泄漏问题等进行了彻底的治理,完成了50个大修特项,30多个试验,提前22小时完成了大修任务,使8号机组大修取得了理想的效果,大修后连续运行达到148天,创造了全国450吨及以上循环流化床锅炉中最长运行的纪录。

    规范运行管理,及时调整运行方式。该厂按照“两票三制”和“四不放过”的要求,制定了严格的巡视、维护、消缺制度和考核奖惩办法。为保证设备稳定运行,做到一是对重要的操作实行作业指导书制度,确保运行操作的准确性;二是强化值长的核心管理作用,要求每值都必须召开一次班长会,分析异常,解决处理;三是遇重大操作,集中相关专业班长共同研究、制定措施和办法;四是明确生产职能处室的专工深入现场,指导运行方式的调整;五是积极采取措施,有效提高机组在抽汽供热运行方式下的经济性。同时,还建立了非计停分析制度,制定了特殊运行方式下的保安措施,进一步提高了机炉的稳定运行。

    今年,该厂还将以争创“一流”为载体,以缩短非停时间为目标,以科技进步为先导,以技术改造为手段,以技术监控为保障,进一步完善设备检修质量管理与维护检修消缺制度,全面提高设备的健康水平,使采用循环流化床锅炉的8、9号机组的连续运行天数再创新高。 
发表日期:2005-04-18
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